Falls den jemand benötigt, der Schaltplan zum Interface 30562.
Schaltpläne habe ich alles ganz neu nachgemessen und erstellt.
In den Schaltplänen aus dem Netz sind übrigens einige Fehler drin.
Es gibt 777 Antworten in diesem Thema, welches 104.831 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Falls den jemand benötigt, der Schaltplan zum Interface 30562.
Schaltpläne habe ich alles ganz neu nachgemessen und erstellt.
In den Schaltplänen aus dem Netz sind übrigens einige Fehler drin.
Das Projekt finde ich sehr interessant - vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, so ein Interface am KIM-1 zu betreiben ? Den KIM (Replika) könnte ich zum Testen zur Verfügung stellen.
Schaltpläne habe ich alles ganz neu nachgemessen und erstellt. In den Schaltplänen aus dem Netz sind übrigens einige Fehler drin.
Das sind Fehler enthalten, und dann funktioniert das Interfache? Das stellt man aber erst fest, wenn man sich damit beschäftigt.![]()
Ich habe noch die Anleitungen vom Interface 30562 und vom Interface 30566 gefunden, und gleich hochgeladen. Bitte vor dem Entpacken, die TXT-Endung bei den Dateien z01 und z02 entfernen.![]()
Schaltpläne habe ich alles ganz neu nachgemessen und erstellt. In den Schaltplänen aus dem Netz sind übrigens einige Fehler drin.
Das sind Fehler enthalten, und dann funktioniert das Interfache? Das stellt man aber erst fest, wenn man sich damit beschäftigt.
Ich habe noch die Anleitungen vom Interface 30562 und vom Interface 30566 gefunden, und gleich hochgeladen. Bitte vor dem Entpacken, die TXT-Endung bei den Dateien z01 und z02 entfernen.
Ja genau diese Schaltpläne im Nezt haben etliche FEHLER!
ich habe für mein Interface alles neu ausgemessen und Neue Schaltpläne erstellt.
Das Projekt finde ich sehr interessant - vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, so ein Interface am KIM-1 zu betreiben ? Den KIM (Replika) könnte ich zum Testen zur Verfügung stellen.
Klingt sehr interssant!
Aber besser ich stelle dir eins meiner neuen Interafce plus Doku und Quellcode zur Verfügung um das zu testen. Ich wäre da wohl Hoffnungslos überfordert bis ich mich in die Programmierung des KIM eingarbeitet hätte
Hast du von dem Ass-Programmteil, das ab $CE85 im RAM steht, "Interf16.64" nennt es sich, einen gut dokumentierten Quellcode? Ich habe mir zwar schon selber einen erstellt,
um Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gelüste nach weitere Slaves am vorigen Slave anzuschießen zu können, nachzukommen. Wenn du aber ein besser Dokumentierten Quellcode hast, wäre das super.![]()
toms01 gelüste
- aha. ich bin wieder schuld ![]()
aber witzig wäre es doch, oder?
Jawollo
und nicht nur von der Version "Interf16.64". Das ganze auch schon für C64 Studio vorbereitet.
Da ich selbst aber nicht all zu viel von Assembler verstehen würd ich mich freuen wenn Du mal einen Blick drauf wirfst.
Melde mich dann per PN
Du, ich bin schon fleißig an dem Code am tüfteln und werkeln, den ich mir mittes Regenerator erstellt habe. Nach einigen Berichtigungen und Belabeln des Quellcodes, hatte ich diesen wieder assembliert, ein kleines
Programm gestartet, welches das gerade assemblierte Pogramm in dem RAM-Speicher geladen hat. Es wurde ein CRC16-Key erstellte. Diese erstellte CRC-16-Nummer stimmte mit dem CRC-16 Wert
des original Codes überein. Also alles richtig gemacht.
Zur Zeit teste ich mehrere Routinen, zweck der Verwertung des 24Bit-Werts.![]()
![]()
Heute endlich die Version 1.1 meines Interfaces zusammenbauen konnte. (JLCPCB war diesemal extrem schnell)
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Macht schön genau alles was es soll und bin auch sonst sehr zu frieden mit der Version
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Natürlich funktioniert auch hier die Intefacekopplung einwandfrei.
Oh COOL - und bekommt man auch alle teile noch dafür? Also das sieht sooo "lecker" aus.
Dank Shadow-aSc hab ich die Hardware liegen - nur das eigentliche Interface fehlt noch...
ja, ich gebs ja zu ..eigentlich wollt ich das von Matthias mal aufbauen - aber nachdem arris schon gesagt hat, das hat so ettliche Macken und Fehlerchen... hab ich das mal lieber bleiben lassen...
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. für alle die es interessiert: das is das, was Thomas mal aufgebaut hatte
Mit reichlich Verspätung durch den deutschen Zoll sind gestern Abend wieder einige neue Platinen eingetroffen.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
weitere Adapter für diverse Computer. (Im neuen Jahr hoffentlich gelegenheit finde noch weitere Systeme Live zu testen und hinzuzufügen)
und einen weitere Anschlussplatine
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Da meine fähigkeiten 3D Modelle zu erstellen seeehr bescheiden sind... Wäre es toll wenn jamand Lust hätte noch ein entsprechende Gehäuse zu entwickeln.
Ich habe jetzt meine Platinen mal zusammengelötet, vielen Dank nochmals spasskl für das tolle Projekt !
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Ich dachte mir, bevor ich es am KIM-1 prüfe, teste ich es erstmal mit einem Motor am C64:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Ich habe das im Anhang beigefügte Diagnoseprogramm ("Diagnose.64") verwendet:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Leider funktioniert die Motorsteuerung nicht. Egal wo (M1-M4) ich den Motor anschließe, er bewegt sich nicht. Die Werte der Digitaleingänge E1-8 ändern sich willkürlich, egal ob ich Taster drücke oder nicht. Auch die Analogeingänge zeigen trotz "intern" geschalteter Trimmer immer nur null an.
Das FT-Interface habe ich über ein Labornetzteil mit 8 VDC versorgt, es werden ca. 40 mA gezogen. Während der Initialisierung läuft der angeschlossene Motor kurz an. Die rote Watchdog LED blinkt.
Was mache ich falsch ? Was könnte ich testen, um dem Fehler auf die Spur zu kommen ?
Martin ist ja gerade im wohlverdienten Urlaub, aber vielleicht hat ja ein anderer "Betatester" eine Idee, woran es liegen könnte ...
Wenn ich mich nicht täusche, dann ist dein Userport-Kabel falsch.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Das sieht bei mir so aus:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Verdreht ist es nur auf dem Interface
Vielen Dank für den Hinweis - der Stecker ist tats. falsch herum - das konnte ja nicht funktionieren.
Ja genau, das ist etwas verwirrend mit dem Kabel. Ist bei Original auch so, dass es am Interface Seitenverkehrt ist. Daher kommen auch die vielen falschen Pläne in Netz. (Teileweise seitenverkehrt und teilweise sogar spiegelverkehrte gesehen habe)
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Hatte ich das nicht dazu gelegt ?
Hatte ich das nicht dazu gelegt ?
Doch, deine Doku ist prima.
Ist halt Macht der Gewohnheit wenn man sich nach Platinenaufdruck orientiert.
Ja genau, das ist etwas verwirrend mit dem Kabel. Ist bei Original auch so, dass es am Interface Seitenverkehrt ist. Daher kommen auch die vielen falschen Pläne in Netz. (Teileweise seitenverkehrt und teilweise sogar spiegelverkehrte gesehen habe)
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Hatte ich das nicht dazu gelegt ?
Deine Aufbauanleitung ist perfekt. Ich hatte mich auch genau an das Bild gehalten, aber dabei dusseligerweise nicht beachtet, dass der Buchsenstecker am Ende das Kabels nach oben zeigen muss. Naja neue Schneid/Klemm Stecker sind im Zulauf, dann schneide ich einfach den Stecker am Ende ab - sind ja nur ca. 2cm, die verloren gehen.
Zwischezeitlich schonmal einen "Motorenblock" für die späteren Tests gebaut
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Außerdem habe ich noch eine Reihe von diesen "kreuzgeschlitzten" 2,6mm Steckern bestellt, um mir vernünftige Verbindungskabel herstellen zu können.
Heute sind die 20-poligen Pfostenstecker angekommen. Ich habe den falschherum-Stecker ausgetauscht und das Interface mit dem Diagnostic-Board und der Diagnosesoftware getestet:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Die 4 Motorensteuerungen, die 8 Digitaleingänge und die beiden Analogeingänge funktionieren alle einwandfrei.